4×13m水泥磨飽磨判斷和處理

發布日期:2009-03-31
作者:   來源:

  某公司2500t/d生產(chan) 線的水泥粉磨係統,由兩(liang) 套椎4m×13m雙倉(cang) 管磨和O-Sepa高效選粉機組成。2005年5月投產(chan) 以來,實際產(chan) 量已遠高於(yu) 設計產(chan) 量,近幾年開始出現較為(wei) 嚴(yan) 重的飽磨現象,給生產(chan) 和管理帶來一定難度,通過分析原因,製定了詳細的操作規程,飽磨現象得到了有效預防,產(chan) 、質量穩定。
  1.飽磨時中控參數的變化情況
  在實際運行中發現,飽磨初期中控操作參數中,磨機電流比正常升高1~2A,出磨提升機、選粉機電流會(hui) 升高,出磨水泥溫度沒有明顯變化。飽磨初期至有明顯飽磨現象要持續2~3小時,在這過程中如果調整不到位將會(hui) 出現磨頭大量返料,中控參數磨機電流直線下降,出磨提升機、選粉機和入庫提升機的電動機電流接近空載電流,出磨負壓升高,並且出磨水泥溫度降低很多。在出現第一次飽磨現象時,磨頭大量返料近4~5小時,整個(ge) 磨機房都是水泥粉塵。當時,操作員在止料搖磨10min仍沒有明顯改觀後采取停磨措施,打開一倉(cang) 磨門看到3/4為(wei) 物料,再次啟磨時連續運轉1小時,磨機啟動正常。這次飽磨搖磨長達1小時,磨機飽磨現象才逐漸消失。此時中控參數變化為(wei) :出磨水泥溫度上升幅度較大,磨機電流、出磨提升機、選粉機和入庫提升機電流逐漸升高,並逐漸接近正常操作值,說明飽磨現象已經消除。在飽磨消除後的2小時內(nei) 增加產(chan) 量幅度不要太大,2小時後可穩定原來的台時產(chan) 量。因為(wei) 飽磨後,一倉(cang) 鋼球級配被打亂(luan) ,如果增加產(chan) 量幅度過大又會(hui) 出現飽磨現象。
  2.飽磨現象分析與(yu) 解決(jue) 措施
  由於(yu) 物料易磨性或物料粒度、計量設備發生變化是導致飽磨主要原因,查出這幾起飽磨現象均為(wei) 熟料易磨性變化引起的。由於(yu) 熟料易磨性變差後,操作員沒有及時降低台時產(chan) 量,導致磨機工況逐漸惡化,一倉(cang) 破碎能力顯著下降,物料進出失去平衡,大量沒有破碎的熟料夾在隔倉(cang) 板篦縫中,使得一倉(cang) 物料不能及時排出,進而出現了磨頭大量返料。在中控參數磨機電流、出磨負壓和出磨水泥溫度出現變化時,必須及時分析原因,飽磨初期可以降低台時產(chan) 量5噸左右進行調整,若在10min內(nei) 仍無明顯改觀,必須止料處理,並且加大磨機通風,提高選粉機轉速,增加磨內(nei) 流速,如果出現大量磨頭返料現象說明飽磨現象,已經很嚴(yan) 重,磨機隔倉(cang) 板篦縫已經堵塞。解決(jue) 措施是開大主排風機閥門,提高選粉機轉速,過5min後降低主排風機閥門開度,以便夾在篦縫的熟料顆粒掉落,然後重複進行。在以後出現的幾起飽磨現象中,我們(men) 采用這種方法隻用20min就能解決(jue) 嚴(yan) 重的飽磨現象,值得注意的是,在出現較為(wei) 嚴(yan) 重的飽磨現象時不要采取停磨措施,隻要處理方法得當,飽磨現象一定會(hui) 很快解決(jue) ,一旦停磨處理有可能導致磨機啟動不起來。
  3.日常維護
  加強中控操作技能培訓,關(guan) 注熟料質量和回轉窯的運行情況,勤到現場聽磨音,在操作中精益求精,認真查看參數曲線,做到操作參數勤調、微調,時刻保持磨機工況的穩定。 

責任編輯:manager
top